转炉炼钢炉渣喷溅是常见现象,为了控制炉渣喷溅,目前解决方法有:一是通过改变抢位及供氧制度,但是采用该方法一般泄后于反应,属于补救措施,效果不理想;二适时改变炉渣成分,在出现喷溅征兆前或者刚出现喷溅时加入泡沫渣*,随即与炉渣快速反应,增加炉渣黏度,降低泡沫渣中(FeO)含量,减缓C-O反应,使泡沫渣中的金属液滴沉降,可有效抑制喷溅现象的发生。综合考虑,决定采用泡沫渣*来减轻喷溅现象的发生。根据吹炼过程中渣中CaO含量对转炉渣黏度和熔点的影响可知,CaO含量升高影响炉渣黏度升高,因此设计*成分时应加入一定量的CaO,同时加入易燃易挥发的物质,有利于消除滞留在炉渣中的CO气泡。
转炉炼钢从吹炼一开始就发生的碳氧反应,随着冶炼进行,产生的气体量会越来越多。在吹炼4min~6min时,炉渣的泡沫性大。与此同时碳氧反应也达到较高值,所以低温炉渣喷溅易在此时发生。
泡沫渣*在转炉炼钢实际生产中,对炉渣喷溅有较好的抑制作用,能有效防止发生和控制喷溅的程度,可以减少吹炼过程中的金属料消耗,为降低成本创造有利条件,同时该产品的使用能改善作业环境,为炉前的安全操作提供了有利条件,在冶炼过程中加入该产品对转炉吹炼没有任何不良副作用,不会对钢水造成污染和不洁,效果十分显著。
泡沫渣*成分为:Al >4; Al2O3 30-40 ; CaO 10-20; C 10-20 ; SiO2 10-20; 粒度10~50mm,加入量2kg/t,减少喷溅量700kg/炉,吨钢可降低生产成本5~10元。
泡沫渣*为转炉炼钢带来的利益计算:
1、减少喷溅而降低钢铁料消耗,可以节约成本约3.4元。
2.减少合金和脱氧材料的消耗:
控制了转炉的下渣量可以减少脱氧材料的消耗0.01~0.03kg/t钢,根据各厂使用的脱氧材料品种不同,可以节约相应的成本。
由于控制了下渣,可以较少合金的烧损,从来节约合金的用量,比如在冶炼Q235钢时,Si元素和Mn元素的收得率各提高2%和3%,那么节约FeSi和 MnSi分别为0.2kg/t钢、0.3kg/t钢,以FeSi和MnSi的价格7000元/吨就算,可以节约成本0.2*7+0.3*7=3.5元。
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